“将SS4型电力机车牵引回路良好率提升到99%以上,直接节约检修成本14.7万余元。这样算下来,1小时节约1万元。”太原机务技术人员王俊英和他的“小伙伴”们每月加班48小时,用三个月时间做到了这一点。日前,该QC小组荣获“全国优秀质量管理小组”荣誉称号。
王俊英的班组担当太原机务段SS4型电力机车小辅修作业。面对长期以来该机车牵引回路良好率不到96%,王俊英看在眼里,急在心里。去年1月,他和班组10名成员跟踪检查192台/次机车,将目光锁定在“牵引电机故障”这一症结,通过目标值可行性分析,确定为当年QC小组的攻关课题。
对1100余个数据的分析,6个问题点的筛查,用这些在空余时间的投入,他们最终确定了电机风筒帆布易破损、压指弹簧易疲劳、电机碳刷磨耗大等三大诱因。经过机车4万公里的运行验证,进行广泛推广,为太原机务段186台SS4型电力机车安全运行提供了质量保证。(姜晨怡)