2019年05月14日 星期二
优化工艺 精益管理
川西气田双管齐下力保老井稳产
□ 庞忠梅

    川西气田,天然气井星罗棋布。这里,是西南油气田天然气上产的重要阵地。

    据统计,目前川西气田共有生产井1121口,2016年以前投产井就达1018 口,占总井数90.8%。其中最老的井是川孝105井,至今已生产32年,如今,它像一头“老黄牛”,依然拼命地“吐”着嘶嘶气流。

    随着气井日复一日开采,产量衰减是自然规律。低压低产井数量多,对管网压力的敏感程度越来越强,水平井井筒积液排出及水平段净化治理难题凸显,日常生产维护成本上升,川西气田要保持稳产,谈何容易?

    如何控制老井产量衰减,川西气田将士们下足了功夫。2019年,他们紧盯产量目标,双管齐下力保老井稳产,取得显著成效。一季度,老井产量5.0377亿立方米,完成老井年度计划的27.01%。

    采气一厂:优化工艺控衰减

    “要降低老井综合递减率,关键是要根据气井动态特征,精细管理与科学实施采气工艺”。”问及如何延缓老井衰减,采气一厂工艺研究所副所长鲁光亮开门见山。

    采气一厂一是推行“稳产创效”劳动竞赛活动,“技术+技能人才”捆绑式无缝对接气井生产状况及措施,提高气井跟踪维护运行效率;二是依托PCS信息化、动态监测等手段,增强措施维护的“三及时”,推行气井“维护动态化”策略,持续提高措施维护精细度及有效率;三是通过深化泡排精细管理,促进工艺稳产增效,累计实施泡排工艺699口井,施工18461井次,增产天然气1191.01万方,单位药剂增产量14.63万方/吨,措施有效率达92.88%。四是强化“解、排”并重策略与“药剂净化+物理助排”净化工艺,对20口气井开展了22井次井底净化作业,增产天然气41.81万方。五是对严重积液、水淹井,开展车载气举提高流速辅助带液,累计对18口井实施车载气举40井次,增产天然气38.83万方;六是针对车载气举受限的异常气井开展槽车罐装天然气气举,与车载气举形成互补,确保气井排液稳产,对4口井气举排液4井次,增产天然气8.0万方;七是持续优化环网增压、井区集中增压、单点撬装增压开采集输运行模式,确保川西气田低压低产气井采气、外输整体稳定。

    采气三厂:精益管理保稳产

    “为了完成分公司下达的产量任务,采气三厂倡导精益化管理模式,力争老井综合递减率控制在10%以下。”该厂开发研究所所长冉绍民介绍道。

    采气三厂一是制定精益化产量任务运行计划,将全年产量任务分解落实到各单位、各井站、各气井,严格按厂考核制度对各井站产量完成情况进行考核,调动技术人员及井站员工的积极性,强化气井动态分析,确保老井稳定生产。二是根据不同气井在不同阶段的生产特点,细化“一井一时一策”稳产措施。泡排工艺是中江区块最重要的排液采气手段,采气三厂立足于沙溪庙组气藏特点,通过不断优化泡排剂类型、泡排维护制度及助排方式,初步形成了不同凝析油含量气井分类管理和日常维护制度,对低含凝析油气井,着重对维护周期和药品用量进行不断优化,以降低成本为主;对中-高凝析油含量气井,开展药剂浓度摸索,着重以提高泡排效果为主;对高含凝析油气井开展净化+泡排复合维护方式研究,着重提高维护有效率为主。针对高含凝析油气井净化+泡排复合维护方式,目前在含油率高达97%的气井成功实现了有效排液,泡排有效率达到95.2%。对于常规维护措施效果差或效益低的气井,采气三厂强化与工程院等单位合作,引进柱塞气举、智能机器人、超声雾化、速度管柱等排液采气新工艺在现场开展试验,柱塞气举工艺在江沙104-3HF井获得显著成效,成功取代泡排等维护措施,该井1月中旬下入柱塞后,截至3月底已增产天然气量10.86万方。三是针对中江气田目前产输矛盾日益加剧问题,建立精细化的管网压力运行分析机制,加强管道输气效率日常跟踪,及时开展管线吹扫及清管等工作,确保气井平稳正常生产;四是跟踪分析知新33井站单点增压开采试验,优化运行参数,开展增压效益分析,同时全面开展老井生产潜力研究,优化气田区域整体增压方案。

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