3月17日,齐鲁石化烯烃厂厂长签发嘉奖令,其中裂解车间于健、王永强、吕少泉等人发现阀门、管线腐蚀等隐患多达16起,荣登嘉奖“榜首”,以出色的工作业绩全力护航乙烯装置安全平稳运行。他们具有丰富的现场经验,密切配合、互相协调,打了一场漂亮的隐患围剿“歼灭战”。如今,即使取得了丰硕战绩,他们依然一如既往的继续在现场腐蚀排查,堪称为乙烯装置隐患排查中的“尖兵”。
紧盯问题寻根究底
今年2月初,分离工艺组于健、王永强以及设备员吕少泉有计划的组织对装置管线开展腐蚀排查。他们首先确认了25条管线及其相连的阀门、附件,每天都奔波在现场,拆除保温、检查、确认等,与专业部门沟通,对存在隐患的管线除锈防腐。
2月24日开始,乙烯装置丙烯制冷压缩机GB501接丙烯冷即次数突然增多,由以往的每月接两三次丙烯增多为一天接三次,并且系统运行不稳定,调整难度陡然增大。
做为分离工艺组长、精通压缩机操作的首席操作师于健是看在眼里、疼在心里,频繁接丙烯冷剂是对高附加值丙烯的一种浪费,他们立即着手布置,带领班组成员充分利用各种时间对庞大、复杂的GB501以及分离用户系统开展了“地毯式”的问题排查。他们分工明确,天天“泡”在现场,逐条管线、逐台设备摸流程、测管线壁厚,不放过任何一个细节。终于,功夫不负有心人,经过于健等人辛苦摸排以及无数次对排查点的分析、否定,查出了 GB501安全阀PSV2521内漏和排出管线火炬阀HC-500内漏两个漏点。车间经过周密安排,于3月13日成功将压缩机“病灶”消除。
轻装上阵的乙烯装置丙烯制冷压缩机GB501系统迅速恢复正常,系统运行稳定,彻底解决了该系统隐患,避免了大量物料浪费。如今,半个多月过去了,GB501没有接过一次丙烯冷剂。
有心排查“揪出”大隐患
3月13日下午,王永强和吕少泉例行岗检。当行至“A”节点管廊下面时,王永强提议上去看看。于是,他们沿着地面竖梯爬至距离地面6米高的管廊上方,仔细检查。果然,他们发现燃料气管线发生泄漏!
他们立即采取措施,果断停止附近施工,汇报厂、车间。很快,相关人员齐聚A接点下面,商讨解决办法。吕少泉马上着手编写检修方案,联系人员测厚,看该管线是否具备焊接条件。
3月19日,经过充分论证、优化,车间准备对漏点实施带压堵漏。厂领导周文鹏、安环科、机动科以及裂解车间相关人员悉数到场,全程监护施工过程。由于做足前期准备功课,带压堵漏进展顺利,于下午16:20左右施工完毕。期间,王永强和吕少泉一直盯靠在施工现场,连午饭都没吃。
“王永强责任心强、经验丰富、实战出色,他用手摸发现了氢气外送线引压线漏,这点让人敬佩。吕少泉不仅在设备专业有很深的造诣,在这次隐患排查中也独竖一帜,彰显出其特有的细致和才智,他协调施工、排查漏点、编写方案,更是自行设计了专用卡具,解决了阀门压盖螺栓腐蚀严重的问题。”谈起爱将,裂解车间领导赞不绝口。