春节作为中华民族重要的传统节日,家人团聚、朋友聚会在所难免。石油人来自五湖四海,过节时家人之间难得相聚,春节后朋友之间还有互相宴请、拜年的小高潮,以表心意。人们把这种现象称为“倒回春”。而采油二厂1.2万余名干部员工却收心返岗,士气高昂,抢抓原油生产主动权,打响了夺油上产攻坚战。
2月7日,寒风凛冽,大庆油田气温达到零下21摄氏度,采油二厂百里油区依旧一片繁忙。在这个厂南1-丁40-P215井现场,工程技术大队科技人员正在处理螺杆泵变频器故障,为了保证生产时率,他们成立了问题井抢修小组,加强巡检,精心维护设备,不让一口井停机。
新年伊始,采油二厂强化生产运行管理,深化开发调整,逐级制定目标清晰、可操作性强的保障措施,稳健迈好新年上产步伐。截至2月底,已产原油121.43万吨。
据了解,大庆采油二厂所处的萨南油田,1964年开发建设以来,经过多次加密调整开发和三次采油开发,累计生产原油4.2024亿吨,并持续高产稳产900万吨以上30年。经过半个世纪高效开发,萨南油田进入高含水后期开发阶段,地质储量剩余空间越来越小,稳产难度加大。2013年,这个厂坚持自主创新,加大技术攻关力度,精细油田开发,挑战开发极限,全年生产原油731万吨。
他们精细地质基础研究,构建了以井震结合为基础的多学科研用体系,实现井震构造及多学科成果全厂覆盖,落实可挖潜剩余油1418万吨;推进过渡带外扩及断层边部大位移定向井挖潜,增加可采储量33.9万吨。
这个厂全力做好“水文章”, 深化注采结构、注采系统调整,大力推进水驱专项治理工程,使水驱产量比例保持在60%左右。
面对水驱低注井比例高、对开发效果影响较大的实际,他们在对低注井进行成因调查的基础上,开辟南七区低注井治理示范区,优化措施增注工艺与参数,多措并举进行分类治理。针对油层发育差型低注井,采取优化压裂治理;针对油层污染型低注井,实施酸化解堵治理;同时,还开展了强排酸和热造缝两项新型解堵技术应用现场试验,拓宽解堵增注治理途径。去年治理低注井126口,增加注水量54.6万立方米。
针对特高含水期水驱压裂程度高、已压裂井层厚度比例高达70%的实际,这个厂精细潜力分析,完善选井选层标准,拓展高含水层段低含水层、已压裂井中剩余层、薄差层潜力,优化工艺参数组合,应用多种工艺组合比例达87.5%,使单井日增油始终保持在5吨水平。他们还开展了优化砂量压裂试验,使单井日增油达7吨,实现了以往常规压裂难以实现的目标。
在水驱开发中,这个厂还探索了多井网完善注采关系调整技术,建立了二、三类油层井网综合利用及高台子油层注采关系调整模式,实施转注34口井,油水井补孔43口井,使多向控制程度提高17.8%,增加可采储量12.6万吨。
在聚驱开发上,这个厂持续推进聚驱提效进程,通过阶段攻关实践,构建了层系组合、井网优化、驱油设计、井层调整提效方式,建立了浓度设计、分层、调剖、压裂技术规范,逐步形成了聚驱提效技术体系,有效指导了聚驱开发调整,使聚驱控制程度、动用厚度比例均达到70%以上,二类油层开发效果得到持续改善。
在此基础上,他们开辟了南三东聚驱交替注入试验区,探索了多段塞交替注入技术,建立了低浓高速、高浓低速、异步交替、梯次降浓的交替注入方式,实现不同油层均衡动用,试验区在相同聚合物用量下多提高采收率1.4个百分点,吨聚增油高于计划15 吨,节约干粉19.5%。