中国石化胜利油田孤东采油厂从制度、管理、技术创新向作业管理砍出“三板斧”,取得了理想效果。今年1-4月,采油厂在与去年同期多交措施井的情况下,作业单井费用减少两万元,挖潜作业劳务费投入600万元,套损井利用创效再创新高。
2021年,针对作业成本严重不足的压力,技术管理部本着早面对、早行动、早见效的原则,孤东采油厂积极开展三个方面工作。
结合施工现场情况,孤东厂技术管理部从制度方面入手,在即不影响施工质量又满足工艺要求的情况下,制定了《孤东采油厂井下工序优化指导意见》,从水井换管柱工序设计、油井施工设计、解堵工序优化要求、工序操作及施工管柱要求等方面进行了修订,杜绝豪华设计,压缩工序500道,不仅提高了作业实效,还避免了作业费用的无效投入。
因为GO8-30-14井需要拔出大直径防砂工具后上返补孔,技术管理部技术人员现场分析后,结合该井实际情况,充分利用原井大直径防砂工具在拔出时能够起到通井、刮管的作用,把原作业设计上的通井刮管工序进行优化,提高了作业实效。
孤东厂技术管理部从提高井下施工设计的科学性、可操作性入手,让精细管理直抵“神经末梢”,加强非设计工序的技术审核,对工序的真实性、合理性进行技术把关,审无效工序116道,倒逼作业施工队伍提高业务水平。
GD18-5井中的套管是大直径套管,在打捞原井管柱施工中,按照《孤东采油厂井下工序优化指导意见》,在大直径套管打捞小直径油管时,需在打捞工具外加辅助引鞋,技术管理部人员在现场监督中发现,施工作业队伍未使用引鞋,给予了打捞无效,工序不予结算考核,节约了作业成本0.6万元。
在技术创新上,孤东厂技术管理部进一步提高技术的“含金量”,加强技术攻关研发了通井验套一体化、通井刮管一体化等井下施工工具,形成了6个一体化技术系列,挖潜作业工序200道,同时缩短了占井周期。
(李贻晨 赵贵刚)