近年来,中原油田文卫采油厂面对低油价等不利因素影响,加大科技创新应用,有效破解了老油田效益开发难题,助推了老油田高质量、高效益发展。
文卫采油厂是一个开发40年的老油田,担负着全年近30万吨原油生产任务。面对开发时间久、资源接替不足、增储难度大等实际,文卫采油厂积极培育科技新动能,不仅实现增储上产、减缓自然递减,还在2020年油田综合指标排名中名列前茅。
储量接替:变“等米下锅”为“找米下锅”
储量就像“米袋子”,是文卫采油厂赖以生存和发展的基础。
“十三五”初期,文卫采油厂面对全年新增地质储量不足20万吨,无法支撑起全年30万吨产量规模的现状。“为找到‘躲猫猫’的隐蔽性油藏,并把储量变成产量,变‘等米下锅’为‘找米下锅’。我们针对管理的中渗、低渗、砂岩裂缝等四种不同类型油藏,改变以往只对重点区块进行目标研究的工作思路,根据每个油藏、每套层系、每个井组的特点,开展横向到边、纵向到底的盆底式整体研究,相当于把所有开发单元翻了个遍,最终有了新发现。”厂长贾云超说。
为从夹缝中找到剩余储量,文卫采油厂地质科研人员没有被困难吓倒,以高精度三维地震资料为依托,应用增强型相干体、蚂蚁体等新技术方法刻画不同级别断层,大幅提高了构造解释的准确性,文明寨油田荣获中石化集团公司“十三五”高效开发油田称号,连续六次蝉联此殊荣。
降本增效:由“失血点”成“造血点”
降本增效是企业生存和发展的关键,只有堵住“失血点”,找到“造血点”,才能让企业永葆青春活力。
文卫采油厂近5年累计新增事故井达370余口,损失动用地质储量273万吨,仅2020年因井况恶化导致事故井达73口,损失动用地质储量48.6万吨。与此同时,油田开发后期集输管网腐蚀穿孔频繁,这些都是导致产量和效益流失的关键点。
为了修好事故井,还要解决现场实际工艺问题,文卫采油厂发挥地质、工艺、采油等各方面人才优势,突出“低成本技术攻关”主方向,开展了“通井刮削一体化技术”“套漏油井卡封过流技术”“地面单流双层配水技术”等32项低成本技术攻关研究,其中21项在全厂推广应用,全年应用300余井次,减少作业费用700多万元。“水井冲砂完井一体化技术”“分酸分注一体化技术”等6项低成本技术在油田得到推广,助推了老油田效益开发。
与此同时,文卫采油厂还发挥信息化建设优势,运用集约化生产流程,对522口油井实施串联,让油井管线并入集输干线,减少集输干线4条,减少计量站水套炉22座,减少单井水套炉60座,节约用气量5300方/天,节约冬季扫线成本300余万元,实现效益最大化。
人才培养:从“春之秀”到“花满园”
国家级专利42项,油田科技进步奖35项,油田级创新成果213项,厂级创新成果800余项……“十三五”期间,文卫采油厂在科技创新方面取得骄人成绩,其中95%以上的科研成果实现了转化,在生产一线落地生根。
为最大程度激发全员创新创效、降本增效工作热情,文卫采油厂完善了研发、实验、推广三个环节的链式激励机制,建立以3名首席专家为重点科研课题带头人,30余名技术带头人为骨干,创建了“机采创新团队”“沙宇武创新工作室”以及“微生物重点实验室”等一批高层次创新人才团队,210余名各类高级技师为创新队伍的中坚力量,带动全厂上千名员工共同参与创新创效活动,实现人人创新、个个创效。
沙宇武是该厂采油管理二区的一名设备维修工,针对现场各类问题自主设计解决方案,从一名基层员工成长为“中原工匠”“油田创新能手”,获得国家专利9项,油田级以上创新成果18项,提合理化建议45条,解决现场生产难题60余项,创造经济效益300余万元,成为全厂创新创效的“尖兵”。