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1995年从事稠油开发工作以来,中石化胜利油田孤岛采油厂油藏动态分析专家毛卫荣始终坚守石油人的使命担当,以矢志不渝的韧劲,不断突破技术难题,挑战稠油开发极限,助力孤岛稠油连续14年实现了百万吨效益稳产。
坚定一切皆有可能的信念,创新井网加密技术,打造孤岛稠油百万吨规模增产新阵地
毛卫荣奠定了这样的信念,从事勘探开发工作,特别是面对老油田找油难、采油难的现实挑战,只有坚定一切皆有可能的信念,挑战禁区,拓展新区,才能走出困境踏上坦途。
由于中石化胜利油田孤岛油田进入特高含水开发期,1995年原油产量以平均每年40万吨的速度下滑。作为油田产量第一大厂,能不能稳产增产,事关油田大局。
当时,孤岛稠油开发采用蒸汽驱200米反九点法基础井网,已完成对储量的基本控制,稠油产量连续5年稳定在50万吨,有人认为,在没有技术先例的情况下,要进一步扩大规模是不可能的事。
脑中有油无禁区,敢想才有新发现。那段时间,毛卫荣查档案、翻资料、作对比,分析厚油层井网有无加密潜力,多薄层能否推广转热采技术。为进一步深化认识,他将地层对比由层系、小层细化到韵律层,逐步认清了蒸汽吞吐剩余油“整体富集,条带水淹”的分布规律,找到了稠油挖潜方向。
掌握不同条件下蒸汽吞吐的最大加热半径,是实现井网间挖潜的关键。于是,毛卫荣从稠油的非达西渗流理论认识入手,收集了跨度10余年不同井距的300多口同层新老井原始资料,分析对比含油饱和度、渗透率等近3万个数据点,利用物理模拟、数值模拟等技术方法计算不同周期下的最大加热半径,反复论证优选经济技术界限及井网优化的最佳方案,建立了不同井网、井距稠油加密技术界限标准,创新采用多薄层141米五点法直(斜)井开发、单层及韵律层水平井开发的组合布井方式,井网加密厚度从原来的10米降低到5米,储量得到更有效的控制。
近20年来,毛卫荣先后主持、组织编制35个老区产能建设调整方案,设计新井1173口,新建产能175万吨,新增可采储量2000多万吨,2005年孤岛稠油踏上百万吨产油规模,成为油田最大的稠油生产基地。
坚守创新无止境的观念,探索热化学蒸汽驱先导试验,形成孤岛稠油采收率突破50%新接替
虽然孤岛稠油从50万吨到100万吨的跨越,但平均采收率仅为21.2%,与中石化提出的稠油采收率突破50%的目标相比,不仅差距较大,而且受多轮次吞吐开发、有效接替技术缺失等因素制约,实现难度也较大,必须坚守创新无止境的观念,攻关新技术、探索新路径。
2008年,中石化选择在孤岛中二北馆5开展重大先导试验,采油厂也提出了打造先导试验精品,为老油田大幅提高采收率创造条件。那时,毛卫荣已担任地质所副所长,分管稠油开发,并负责先导项目的现场技术攻关。
试验前期,他查阅大量国内外资料发现,实施蒸汽驱的前提是油层压力要保持在5MPa以内,而孤岛稠油受埋藏深、边底水活跃的影响,油层压力高达8MPa,易造成蒸汽带小、热水带宽、驱油效果低、易汽窜等问题。
面对这一难题,他主动与勘探开发研究院对接,积极参与20多个数模研究和10多组物模试验,分析对比不同压力、干度条件下,驱油剂、泡沫剂组合提高采收率的效果,形成了低油藏压力蒸汽驱可以通过高干度蒸汽克服油藏高压扩大蒸汽腔的认识,并探索利用化学剂提高热水带驱油效率,应用泡沫剂调控热前缘扩大波及体积,创新形成热化学蒸汽驱大幅度提高采收率接替技术。
在现场试验过程中,毛卫荣从资料精确和动态调整两个环节入手,对试验区0.77平方千米范围内45口老井井口坐标及井身轨迹进行复测和校正,组织以“严格方案执行、严格资料录取、精细矿场节点”为主要内容的现场优化管理,采取“提、控、引、调”变流线改流场动态调控优化,保证了先导试验的成功实施。试验区采收率达到56.9%,实现了蒸汽驱采收率“突破50%”的目标;在孤岛油田推广应用22个井组,整体采收率达到31.6%。
坚持价值引领的理念,攻关提质增效配套技术,提升孤岛稠油百万吨效益稳产新高度
近年来,由于资源有效接替严重不足,孤岛稠油新建产能由以前的每年10万吨降到2万吨左右。
为弥补产量缺口,毛卫荣带领团队转变观念,从存量里找增量,开发思路由依靠新井建产向老井提质增效转变,转周措施从追求单井高产向实现整体高效转变,从经营油藏的角度部署开发方案。孤岛稠油边部受水侵影响压力高,而内部多轮次吞吐后压降大、井间热干扰严重。解决这一问题,关键要做到对外治水侵、对内补能量,平衡好压力场控递减。
针对稠油蒸汽驱能耗大,直接制约了稠油开发效益,毛卫荣从加强热能管理、提高热利用率的角度,深入分析稠油维持蒸汽腔所需的蒸汽注入量,结合不同注汽方式的投入产出,实施分类治理措施。对低含水高效井组,保持较低地层压力形成蒸汽腔变流线提效益,对高含水高段塞井组,实施间歇汽驱利用蒸汽余热提油汽比,形成了以采为先、以产定注、以液牵汽的新理念、新思路。
汽驱油汽比从0.21上升到0.36。2016年以来,孤岛稠油自然递减由21.5%下降至16.5%,整体油汽比由0.68提高到0.76,年产量一直稳产在百万吨以上,孤岛油田连续6次被评为中石化高效开发油田。