科普时报讯 (朱放宁 任宏) 从西北油田雅克拉采气厂传来喜讯,该厂大涝坝集气处理站成功改造天然气处理装置,提高产品回收率,三个月可增加经济效益133.65万元。
据悉,该厂大涝坝集气处理站于2005年投产,天然气脱水、脱烃、深冷等核心关键装置由于长期运行,存在运行效率下降和影响正常生产的工艺缺陷等问题,分子筛入口旋式分离器分离效果不理想,分子筛吸附效果变差。分子筛运行三年,吸附效果变差,吸附周期短,易引起膨胀机冻堵。核心装置膨胀机喷嘴冬季容易冻堵,一方面解冻时间长,影响轻烃和液化气产量,另一方面是解冻不彻底,再次启机后仍会冻堵。凝析油稳定塔回流罐采用两相分离器,脱水不彻底,导致无法进一步回收轻烃高效益产品,由于凝析油稳定塔回流罐为两相分离器,没有独立的油室,分水效果差,造成凝液中含水,回收至液化气塔造成多次管线水合物冻堵,甚至发生过液化气塔内部结盐或液化气产品含水等问题,该部分凝液无法有效回收,造成一定的经济损失。
为此,该站创新团队将干燥塔入口分离器由旋式分离器更换为重力分离器,提高分液效果。增加膨胀机热吹管线,解冻时可用导热油控制密封气温度,热扫同时配合低点排污,将膨胀机彻底解冻。更换三个干燥塔的分子筛,提高分子筛的吸附效果,保证脱水彻底;完善工艺流程,合理选型,在凝稳塔塔顶新增回流罐(利旧)串联在原分离器之后,提高轻烃回收率。经过改造,气体处理装置处理量由原来每天的不足20万方,增加至25万,液化气每天增产3吨,轻烃增产2吨。新增凝稳回流罐,确保洗盐流程正常运行,降低了凝稳塔入口含盐量,提高凝稳塔底温度至140摄氏度,每天可回收1吨轻烃。