2019年11月26日 星期二
钻井废弃物、压裂液“变废为宝” 钻井岩屑零污染拉运
长庆油田采气三厂源头出击为清洁生产“加码”

    科普时报讯 (罗莎  苏文杰) 11月20日,在长庆油田采气三厂苏14井场的钻井废弃物处理一体化工艺设备旁,笔者看到固液分离池中水体清澈均匀,压滤泥饼干燥成块,真正实现了钻井“泥浆不落地”。

    钻井组组长苏文杰告诉笔者,目前配套使用该工艺的队伍有19支,已实施62口气井,固相含水率低于35%,液相循环利用率达70%。与之前通过土工膜“上盖下铺”的隔离手段进行岩屑存放,废液拉运处置相比,清洁生产迈进了一大步。

    作为国家主力气区苏里格气田开发建设的主力军,采气三厂始终牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚持开发与保护同频共振,把“现场处理、集中回收、再生利用”落到实处。在产能建设过程中,环保隐患主要存在于钻井泥浆处置、压裂液回收和钻井岩屑处置三个方面,这个厂切准问题、各个击破,从环保源头上做好钻井废弃物处理一体化处理、反排压裂液重复利用和岩屑零污染拉运处置“三篇文章”,主动锁紧“环保锁”,最大程度减少生态环境损伤,也为后期井场绿化、植被恢复等提供了有利条件。

    钻井废弃物处理一体化处理工艺能够实现泥浆固液的彻底分离,固体部分经脱水压缩成饼,可用于道路铺设和井场基土,七成液体回收再利用成为下一口钻井的稳定剂和润滑剂,实现了资源集约再利用,固废的减少顺势减少了拉运处置数量和频次,环保风险也因此减量。

    压裂作为关乎产建质量的一项重要环节,压裂液的配比和使用显得尤为重要,如何循环利用好压裂液,成为新课题进入了采三人的视野。这个厂针对气井压裂模式实际,开展井间返排液回收利用,压裂返排液经三效絮凝、精细过滤后再复配回收。目前对17气井口应用了该技术,共计回收利用压裂液12255立方米,平均利用率为71.3%,废液回收处置量下降了七成。

    在“泥浆不落地”和压裂液反排回收的基础上,废弃物大比例下降,但在油田公司“二次加快发展”政策部署下,建井数量的上升也导致了钻井岩屑量变效应。2017年,这个厂就着手通过拉运处置的方式替代“隔离存放”,作为苏里格气田首家进行岩屑拉运处置的采气厂,这个厂总结经验,识别出产建区域分配不均、承包商拉运履职不到位等风险,紧紧卡住环保风险的“喉咙”,通过“项目方、钻井队、岩屑处理厂”三方协议“闭环管理”,减少中间环节,明确三方责任,2019年累计处理岩屑286口,19.57万方,零安全环保事故。

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