近期,中石化西北油田采油二厂(简称采油二厂)在TH12122井,实施缝洞型油藏不动管柱淀粉胶堵水,让长期关停的油井重新“焕发青春”,日产稠油25吨,规模化应用增效前景广阔。
国庆前夕,开发碳酸缝洞型稠油油藏这一世界级难题的该厂,累计原油产量突破5000万吨,占西北油田近半产量,为祖国70华诞献上了一份厚礼。
自2001年建厂以来,该厂始终把科技放在企业发展的优先战略位置,坚持走自主创新之路,自主研发了世界领先的勘探开发配套技术,为油田不同时期的效益发展提供了坚实的技术保证。截至今年9月,盈亏平衡点降低1.24美元/桶,盈利能力持续增强。
定量化精细挖潜技术 新增可采储量130.2万吨
5月22日,采油二厂对关停一年的TH10115CH实施远程酸化,日增油12吨。开发研究所郭嫒道出秘密:“我们用油藏裂缝流动方程,计算出该井远端储集体的流体能量很强,但与之沟通的裂缝通道不好,指导实施酸化措施,达到了沟通该井远端储集体目的,采出远端油层的油。从‘盲人摸象’到‘仙人指路’的改变。”
这个方程,就是定量化精细挖潜技术之一,对六七千米深的油藏裂缝流动能力进行量化,能够准确地计算油藏地下裂缝原油流动能力,算出油井渗流油量,指导实施油井剩余油动用量措施,提高收采率。中国石化集团对此项成果进行了技术鉴定,认为它不光填补了行业技术空白,在全球也属于首创。
海相碳酸盐岩缝洞型油藏,犹如地下溶洞,一个个独立小空间,依靠裂缝相连。传统的IPR(流入动态)曲线无法求取产能方程。此前,技术人员依靠经验判断,制定油井泵型、泵挂、工作制度,根据油层定性,实施储改措施。
在缝洞型油藏储层参数定量化理论的指导下,基于缝洞精细刻画、储层定量描述自主品牌的技术进步,过饱和扩容、调流道、氮气泡沫驱、调流势等改善水驱气驱的低成本技术在引进后均取得突破进展,增可采工作逐步由井周向井间过渡。今年以来,新增经济可采储量130.2万吨。
挑战掺稀极限新工艺 节约稀油9.52万吨
“TH12248井使用三芯一体矿物绝缘加热电缆,已稳定运行322天,平均井温提升33摄氏度,平均日增油14吨,节约稀油20387吨。”采油二厂副厂长靳永红说,“低油价下,受稀油、稠油价格差的影响,每使用1吨稀油,就会增加289.4元成本,稀稠比高于1.8以后,油井开采就呈负效益,因此降低掺稀油用量成为稠油效益开采的重要手段。”
根据“相似相溶”原理,采油二厂采用掺稀油降粘工艺开采稠油。就是将稀油注入井底与稠油混合,降低原油粘度,流动性变好,被举升至地面。每日,该厂稀油用量在1.24万吨左右,稀油成为稠油上产、成本增加的重要因素。
三芯一体矿物绝缘加热电缆是采油二厂与多家院所联合研制,替代稀油的一种新技术。经过不断迭代改进,2019年应用13井次,稀稠比下降0.87,累计增油1.3万吨、节约稀油2.7万吨。
此外,该厂还创新纳米保温油管、水溶性降粘等4项替代稀油新工艺,已累计节约稀油9.52万吨,掺稀价值增效5346万元。
对超稠油举升的电泵进行改造,通过6项技术创新和6项管理举措,形成整套超稠油电泵系列,已获3项国家专利。躺井率由10.1%下降到1.9%,检泵周期由667天上升到714天,夯实了低掺稀比工况下提高采油时效的基础。
两化融合降低人工成本工业4G网形成规模
6月29日,采油二厂技术管理人员在办公室电脑上,调整TK694井掺稀量。该井使用撬装式“智慧通”全自动掺稀装置,可以通过移动信号完成远程控制,无人现场,对比原来工艺每天节省成本近4万元。
采油二厂围绕智能油气田建设目标,按照数字化、自动化两化并行,自建4G网,自主打造数据云平台共享技术,已完成760口单井温度、压力、电参、载荷等11项数据的采集工作,实现生产井数据监测采油厂全覆盖。依托数据全监控,异常发现提前3小时,异常影响产量下降0.3吨/井次。
随着数据云平台共享技术完善,根据井站工艺流程复杂难度,逐步实现高压注水站的无人值守,注水系统无人化改造,计转站无人值守,注气无人值守的先期试验。“随着油区内4G网的建立,我们实行工业信息化的进程大大加快,未来的智慧油田是名副其实的智能化,远程控制更加普遍,在中控室轻点鼠标,就完成对设备的控制。”该厂信息化技术人员赵越说。
目前,采油二厂通过中心站库自动化改造、加热炉自动温控、智能抽油机改造、无人机巡线等,用工成本同比去年降低407.26万元,预计至2019年末,该厂总用工规模同比减少128人。