2019年05月14日 星期二
管理创新突破困局 技术创新添足底气
长庆油田采气三厂“双引擎”助力二次发展

    科普时报讯 (罗莎) 5月7日,笔者从长庆油田采气三厂(简称采气三厂)产能建设项目组得知,该厂总进尺将近50万米,高歌猛进的鼓点强劲,追求质量的步履铿锵,已完井90口,完成全年任务的30.86%。

    在油田公司“二次加快发展”的总方略下,采气三厂认清形势、厘清思路,紧扣22亿方产建任务指标,在环保压力巨大、投资成本收紧、资源品质恶劣的多重压力下,拉动技术创新和管理创新“双引擎”,找到了突破困局的平衡点,实现高质量建产。

    负重快跑,提速是第一要务。该厂纲举目张,在管理上谋创新,突出外协先行、环节衔接和资源整合。在外协土地征借上,该厂打好“时间差”,提前完成钻井用地的手续办理,为整体提速赢得先机。

    通过对历年产建过程的分析,找到了制约提速的管理薄弱点——钻试投环节衔接的时间等停,采气三厂以“井组排序,井位排序,分批次实施”科学编排钻机上钻轮次,创新“钻试投平台流转”,实现“钻、试、投”同时作业,缩短钻井周期,减少钻机等停时间。在该厂产建大井组的生产现场,钻井、试气、投产同步作业的效率较原作业模式提高一倍。

    补齐管理短板,催生质量效益。2019年,采气三厂的产建任务非常艰巨,该厂动用民营队伍达到总队伍的八成以上,但民营队伍存在技术和队伍上明显的短板。为此,采气三厂运用“国营补民营”的管理手段,在井场作业上进行资源合理搭配,减少民营队伍“瞎摸索”和“走弯路”所浪费的时间,开出高质量良方。该厂还积极与斯伦贝谢开展一体化合作,目前,已完试的8口气井中,超百万方气井2口。

    技术创新往往会发挥出“1+1大于2”的优势,该厂通过大丛井三维快速钻井技术攻关,以“空间圆弧设计、钻具组合优化”为核心,持续推进防碰绕障+高效PDC快速钻井技术,数据显示,2018年较2017年的建井周期缩短了2.6天,提速底气更足。特别是从2018年起采用的小井眼钻井技术,较常规井提速4.2天,“一箭双雕”的是,该技术还实现了套管、钻井液等材料消耗和岩屑的产出量下降30%,单井能够降本40余万元,给高质量建产提供了技术支撑。

    值得一提的是,“连续油管带底封压裂”技术的应用,据2018年压裂的40口气井的数据显示,该技术能够令井均压裂时间缩短1到2天,作业效率提升了一倍,试气效果与生产动态特征较常规井均有较好的表现,例如应用了该技术的桃2-16-18C2井,从2017年投产至今已累计产气997.5万方。

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