2019年04月16日 星期二
注水注气促稳产 老井挖潜“开新花”
□ 马京林 刘刚波

    挫折与失败是走向成功的阶梯,西北油田采油三厂自去年10月份开始没有了新井投产,日产量从3400多吨开始下滑,在3300吨持续徘徊5个月。为此,他们打响了老区稳产保卫战,通过注水扩规模、注气提效率、措施找突破,使产量重回3400吨。

    4月6日,西北油田采油三厂开发研究所负责生产日报统计的夏玉莲脸上多日的阴云终于消散。她望着电脑上的统计数据大声说:“今天的原油日产量达到3479吨!”

    采油三厂原油日产量在3300多吨徘徊多日后终于又回升到3400吨以上。

    从去年10月开始,该厂就没有了新井的陆续投产,产量开始递减。面对新的困局,该厂把老区稳产提到前所未有的高度,不断改进注水注气和措施挖潜工作,终于实现了产量的硬稳定。

    注水扩规模  提高覆盖率

    “老区能否稳产,关键看注水。”从去年底开始,该厂厂长在各类会议上就不断地表示:“注水虽然历经多年,但仍有24.9%的油井没有注水开发,约有1.1亿吨的地质储量未被水驱覆盖。”

    明确潜力方向后,该厂立即成立注水攻关小组,实施注水扩规模战略,努力提高注水覆盖率。

    该厂计划新增45条注水管线、增加3个增压站、5台机组泵,使日注水量由原来的3000方提高到4000余方以上。预计2019年全年完成注水135万方,增油27.1万吨。

    在扩大注水规模的同时,该厂根据油井的地质特点实施差异化注水策略。对溶洞型油井,进行大排量注水,一季度累计实施8井次,平均单井提高日注水排量162方,累计多增油6065吨;对底水较强的油井,实施仿底水注水策略,累计实施注水6井次,平均单井周期注水量提高8500方,提升日产能68吨;对井筒与井周储集体未建立联通的油井,实施仿压裂注水,累计3井次,提升日产能力22吨。

    注气提效率  动用阁楼油

    “相比于注水补能量,注气是实现老区稳产的第二大措施。”4月2日,一季度开发工作总结会上,该厂总地质师刘培亮说。

    2019年,该厂面临注气增量选井难、存量效果差的难题。在增量注气井难选的情况下,该厂紧盯存量注气井的挖潜,先后从152口注气井中筛选出75口潜力井,精细开采“阁楼油”。

    所谓阁楼油,就是油井经过多轮次注气后,在油藏顶部形成的大大小小的油体。

    该厂通过地震资料、生产静动态资料精细分析,将注气井形成的阁楼油分为单体阁楼油和多体阁楼油,分而治之。

    针对单阁楼油体实施渐进注气方式,即由小到大的增加注气量。一季度,累计实施7口,单井次注气量由50万方上升到80万方,日油能力增加38吨。

    针对多阁楼油体实施变压力变排量变周期的三变注气方式,即根据阁楼油体的联通性分段注气。今年已累计实施2个井组,累增油8000吨。下步还将实施5个井组,预计增油9000多吨,增加SEC储量2.5万吨。

    措施找突破  增加资源量

    “经济可采储量是老区稳产的必要条件,而这种大规模的资源量的增加一般来自新井的勘探开发。但今年我们没有这种条件,怎么办?”这是年初,该厂厂长在增储上产会上提出的课题。

    三个月后,这一答案揭晓。“一季度,我们通过未建产井、停趟井、事故井的资源挖潜,累计增加经济可采储量20余万吨。”

    通过对以往的未见产井、停趟井的分析,该厂地质工程技术人员发现,这些“落后分子”只要有合适的新技术还会跑步前行。

    该厂从54口故障井中筛选出22口潜力井,逐步治理初见成效。TK1078井连续生产8年、累产原油25.6万吨后井筒裸眼段出现垮塌,进入故障井行列。两次用常规钻磨工具治理宣告失败。今年,该厂通过引进负压捞砂工艺技术,恢复产能。截至目前,该厂已在4口油井成功应用这种新工艺,累计增加可采储量2万多吨。

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