工匠风采
“没想到我也能成‘明星’,沾上了‘星’光。”2018年初,在江汉油田采服中心首届“采服之星”颁奖会上,被评为“实践创新星”的采油管杆检修站站长陈加伟脸上仍带着一贯的腼腆,他说,这是对大家工作的肯定。
陈加伟特别忙,坐不得片刻,就不断有人来找他,或签字领料,或讨论新设备故障,或汇报统计防汛物资情况,他很细心,样样安排得妥妥当当。他说,他习惯了这种快速的工作节奏,只有熟知全站的各种信息,才能不出差错地做好保供工作。
2015年,30岁不到的陈加伟刚担任站长时,就下决心凡事要勇于担责,身先士卒。上任之初,工作千头万绪,等待着他去一一理顺。他发现很多外委施工费用较高,施工周期长,质量和安全监管难度大。为了解决问题,陈加伟组织班子成员研究对策,决定自主施工降低成本。去年6月,在站里清理清洗机内洗罐油泥时,按照密闭空间作业要求,佩戴呼吸器、身穿连体雨装的陈加伟第一个钻进了40多度高温闷热的罐内,26方的大罐四周密闭只有不到一米的人孔与外界连通,进去不到两分钟就汗如雨下,罐内作业15分钟,按照密闭空间作业要求必须出罐休息,可他出罐后又加入到装运油泥的队伍中。就这样,大家对这位年轻的站长多了些了解,有了些佩服。在他的带领下,该站200多套辅助设备保养、两个16方地罐清理、拧扣机卡盘和燃烧器维修、反扣油管加工等等全部改为自主施工,一年累计降本增效20多万元。
陈加伟还身兼该站党支部副书记一职,他以党员责任区日常考核评比为载体,积极配合党支部“以管查管、以管促管”,在党员责任区开展“三亮三比三示范,争当金牌班组”活动。针对不同材质油管的性能和近两年江汉油区油管管漏情况,他精心比对,大胆创新管理,推行《油管材质分级管理》办法后,年可节约作业队作业成本近200万元;当时,探伤作业线投运一周,经常出现油管粘管现象,时常要停机处理,给当班员工增加了成倍的工作量。陈加伟从源头工序查找原因,发现油管粘连是因为表面没有清理干净所致。经过3个月的反复实验,他加装了距离光电报警装置、加密作业线滚轮清理的次数,终于解决了粘管问题,这一创新方式获得全国优秀质量QC成果奖,还将工作效率提高了13%。
今年4月,新的试压线投产,试压班班长把5个岗位的人员配置表交到陈加伟手中:“新设备运行起来这5个点必须设人,我班还差两人。”可近几年,站里员工人数负增长,哪里有多余的人?陈加伟每天抽出小半天去试压班跟班生产,和员工们一起抡大锤、抬油管、修设备,一星期后,他根据试压班的具体工作内容和5个岗位的特点,优化人力资源配置,制定出“四人五岗工作法”,强化了班员间的协同作战能力,提高了人均工作效率。