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| 数字化油田——同口作业区监控大屏幕 |
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| 华北油田采油一厂西柳联合站 |
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| 绿色油田——清洁的井场 |
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| 绿色油田——员工更换阀门,用塑料布作防护,决不让一滴原油落地 |
□ 科普时报记者 李 倩 赵振月 王向明 通讯员 杜一博
屏弃浮华宜朴素。
记者站在任4井井场,注视着依然保持“拿油潜力”的功勋井,脑海中涌现的是其在华北油田历史上不可抹去的辉煌,亦是此刻其摈弃浮华、回归本心的朴素。
没有人会否认,任4井与华北油田第一采油厂(以下称“华北油田采油一厂”)在整个华北油田、中石油乃至国家能源发展史上的地位。
1975年7月3日,位于河北省任丘辛中驿构造带的任四井喜喷高产工业油流,日产原油达到1014吨,从此揭开古潜山油藏千古之谜,宣告华北油田诞生。
任4井投产以来,无水产油期长达4400多天,无水采油量高达155万吨以上,自喷高产达16年,创造了我国石油勘探开发史上的奇迹。
任4井的诞生极大地丰富和发展了我国的石油地质理论,由此相继在大港、胜利、辽河等油田发现了许多潜山式油气藏,打开了石油人的找油新思路。
现如今,40多年过去了,由于潜山式油气藏不可避免的递减速度,任4井的辉煌不再,华北油田采油一厂面临的挑战却与日俱增,甚至在2006年出现了年产75万吨的低谷。
面对着资源基础薄弱、持续稳产难度加大、成本压力突出等等一系列问题,华北油田采油一厂深化改革力度,有担当也有创新,在低油价寒冬的严峻考验下,实现了产量效益双赢。
暮色苍茫看劲松,乱云飞渡仍从容。
在华北油田建设特色地区能源公司的大背景下,采油一厂独辟蹊径,从容应对,展现了一个绿色、智慧又充满温情的油田新形象。
绿色油田:春桑正含绿
春桑含绿,姿容生媚。
这样的景色或许动人,但是油田之“绿”却不止于此。
在华北油田采油一厂,人人都和绿色有个约定,即将“安全、环保、清洁、可持续发展”的绿色管理理念贯穿新区生产管理全过程,倾力打造绿色环保油田。
这个理念,在今年却面临了多重压力和挑战。
2017年,新的《安全生产法》与《环境保护法》开始严格实施,京津冀一体化的全面推动以及雄安新区成立……面对新形势,该厂转变观念,对安全环保工作存在的薄弱环节进行深入分析,将绿色生产理念融入生产的每一个环节,实现了经济效益和管理水平的双提升。
该厂迎难而上,严格安全生产责任制落实,全力开展安全环保隐患治理,强化安全培训实施,深化环保监督检查,全面夯实安全管理基础,提升现场管理水平。
目前,该厂已完成安全生产标准化一级达标评审,顺利通过国家安监局一级评审验收,成为华北油田首家安全生产标准化一级达标企业。
国家设立雄安新区后,该厂第一时间召开专门会议,成立督查领导小组,全面安排部署安全环保工作,对白洋淀及周边生产区域(同口作业区、雁翎作业区、鄚州作业区)生产及环保现状全面摸排,对新区内存在的各项隐患全面梳理。
督查领导小组定期召开会议,针对摸排和梳理的各项问题,及时制订解决方案及防控措施。至7月底,该厂已完成雄安新区及周边区域所有井站隐患摸排梳理工作,为下一步要整改完善打下坚实基础。
要打造绿色油田,就必须高效地利用已有资源,减少浪费与二次污染。
在华北油田油气生产中,燃油加热炉一年要烧掉7万多吨原油,消耗巨大,能源有效利用率低。因此,该厂因地制宜,利用该地区丰富的地热替换加热炉燃油,在安全环保工作再上新台阶的同时,进一步夯实采油厂稳健发展基础,为绿色发展、科学发展注入活力。
8月17日, 该厂西柳二站、西柳联合站利用地热替换加热炉燃油,投产12天来,运行良好,仅此一项年可节约自用油1744吨。
10月2日,该厂同口作业区同二接转站燃油加热炉停运,标志着同口作业区燃油替代工程成功投运。自此,该厂结束了分布在雄安新区的油田加热炉燃油历史。
这些都是该厂积极推进绿色生产,转变供热方式的一个缩影。
面对新形势新要求,该厂从大局出发,以更高的标准、更严的措施,超前谋划部署绿色环保工作,并把加热炉燃油替代工程作为提升环保工作的重要抓手。
截至目前,该厂的所有加热炉都已停用燃油,彻底解决了加热炉烟气排放带来的环保风险,实现自用油消耗“零”的飞跃。
要打造绿色油田,就必须严格管控每一个环节,实现风险因素归档,抓好源头控制。
在该厂质安环保科,安全员王娟正在整理2015年二季度采油一厂采出水处理设施档案。报告监测显示,采出水处理等数据全部达标。
该厂安全总监陈晓能说:“要想实现绿色生产,就要了解油田生产建设中哪些环节会造成污染。”
据介绍,该厂结合生产实际,制定环境监测计划,建立加热炉烟尘、生产场所噪音、二氧化硫、氮氧化物排放监测档案,为生产管理提供科学依据。
油田公司环境监测部门每季度对采出水处理单元进行监测,每年对加热炉烟尘、土壤进行监测,并出具环境监测报告。根据监测数据,该厂协调各生产单位加强生产过程管理,使各项指标达到标准要求。
在雁63-151井,作业大队作业五队员工正在铺塑料防渗布;在不远处的雁63-136井,同口作业区同三站员工将更换下来的抽油机皮带、盘根等回收。
“我们的目标是,不让一滴原油污染生产现场。”
为减少油气田开发对生态的影响,该厂从源头抓起,在开发选址时尽量避开农田、林地、地表水体,按规定明确施工范围。
在钻井设计时,采用性能可靠、经济可行的泥浆处理方案,加大钻井泥浆循环重复利用率;采用随钻泥浆不落地处理工艺,通过特种设备对预处理的浆体实施压榨、固液强化分离,将泥浆变为泥饼拉出,杜绝泥浆液污染。
针对油区集输管道腐蚀程度和不法盗油分子破坏等情况,该厂及时更换腐蚀严重的管段;对发生过盗油、腐蚀穿孔的管线部位建立档案,作为重点部位监控;对易发生渗漏的部位重点加强保护,降低对环境的影响。
为减少加热炉燃烧不充分造成的烟尘排放超标,该厂投资300余万元,更换3台能耗高、效率低的加热炉,并安装加热炉除尘设施、安装湿式除尘器减少烟尘排放污染;治理17个生产场所噪声,治理后的噪声下降到85分贝以下,厂界噪声大大下降。
此外,该厂各站点开展“井场规格化达标”活动:对井场管道阀门、管件、密封接头等容易产生跑、冒、滴、漏的地方加强管理;井场日常生活垃圾全部装袋、定时送入垃圾站统一处置;采取施工作业、车辆运输加盖篷布等措施,按照“工完、料净、场地清”的要求,杜绝产生工业垃圾。
智慧油田:利器已出鞘
心有智慧,成竹胸中;雕琢利器,锋芒已露。
何为智慧油田?
在该厂看来,就是全面推动互联网和油气生产深度融合,加快提高数字化、智能化水平,做大做强数字经济,必将拓展发展新空间。
从华北油田发展实际来看,近5年自然减员达到总人数的近20%。而在低油价下,投资减少,成本下降,新入职员工锐减,人员接替不足的矛盾日益突出,推进数字化、智慧化油田建设,提高生产运行效率效益,无疑是破题解困有效手段。
“通过对三大系统效率的大数据分析,我们的思维模式从局部思维转变到整体思维,更清晰地看到了彼此之间的相关性。”
“大数据分析的核心是预测,通过把数学算法运用到海量数据上,预判油田生产运行的状态及趋势,从而指导事物向正确的发展方向。”
谈到初尝大数据分析和应用的体验,该厂的领导班子都感触颇深。
借助数字化油田数据应用平台,该厂在工程技术管理、研究及应用领域进行了一些大胆有益的尝试,并取得了明显的成效。
自2015年起,该厂应用大数据分析,对厂属8个作业区的981口油井进行能耗普查,以Triz分析方法为理论依据,绘制根原因映射图,找出实际生产过程中影响能耗的主要因素,为降本增效提供技术思路和节能方案。
通过分析油井相关数据与“吨液百米能耗”的关系,从系统效率、泵效、产液量、沉没度、油井载荷等方面寻找导致能耗偏高的因素,有针对性地实施降低油井能耗的措施,摸索出提高油井泵效、延长检泵周期的一整套行之有效的办法。
在油井泵效管理方面,为每口油井量身定制合理泵效目标值,对不达标、有潜力的油井逐井分析、制定措施。加强检泵原因分析、工艺优化、作业质量监督等过程管控,把每次检泵作业视为对油井的一次“综合治理”,2017年优化井筒工艺203井次。
依托机采井大数据分析,近三年,该厂了完成油井优化工作参数602口,节电346.7万千瓦时。实现油井系统效率、泵效双提升。全厂平均泵效达50.6%,泵效平均提高1.6个百分点。较去年同期提高了1.1个百分点。检泵周期延长至981天。
同样是在2015年,华北油田将该厂同口油田作为冀中地区数字油田建设示范区块之一,开始投入建设。
为高效建设这个示范区,该厂专门成立数字油田建设项目部,以同口油田示范区建设为支点,编制整体规划,全面谋划单位数字油田建设。建立厂调度中心及作业区监控中心,规划利用三年时间完成采油一厂全厂重点井站、重点生产区域、综治重点区域、安全环保重点区域的数字化系统全覆盖。
经过一年多的建设,同口油田示范区成功试运行,建成一套生产数字化管理平台,实现了数据自动化采集、智能诊断分析、靶向视频巡查、机泵远程控制、集输智能管控、电力故障指示等六项功能,带来管理模式转变、生产方式转变、数据应用转变等三大转变,即创新形成“163”生产数字化管理运行模式。
可以说,同口数字油田示范区试运行半年多来,管理模式已是今非昔比。
随着数字油田示范区的运行,员工们的工作思维和方式也发生着变化。
该厂副总工程师、同口数字油田建设项目部负责人马献斌告诉记者,现在,采油工已经从量油、巡井、填报表这“老三样”的“看井人”,转变为员工点击鼠标,通过实时采集生产参数对油水井远程遥控的“管井人”,从操作到管理的角色转变,让员工岗位责任感和自豪感不断增强。
同口作业区监控室员工贾志敏谈了自己感受:“我是外输岗采油工,过去每天两个小时巡检,我还要定时看储油罐压力和温度表。不管刮风下雨,还是烈日暴晒,巡检工作不能耽误。现在,我只要在中控室,看监控屏幕,就可以及时掌握自己所需的生产数据。并可以根据数据的异动,及时发现不正常状态,预判及时处理,保证生产平稳运行。”
“数字化油田”建设为油田管理转型提供了技术支撑,在同口“数字化油田”示范区创建中,该厂在生产运行管理、技术管理方面进行了一些有益的尝试。
首次应用多相流计量技术,减少人工误差,提高资料准确度。该厂经过对双转子流量计和多相流计量系统的数据跟踪分析、对比,误差率小于1%,达到了原油交接计量的标准,撤销了计量交接岗位员工8人。
通过对油井、站场、生产区域、管道沿线、作业现场视频监视系统共计250路视频信号进行整合,该厂实现生产现场、生产设备的可视化管理,缩短了生产设备故障时间,提高了开井时率。通过实时监控环境敏感区内的油水井,降低了安全环保风险,减少安全事故的发生。
“数字化油田”建设的逐步完善,给油田生产带来的管理红利也在持续释放——带动了油田开发水平的提高,降低了安全环保风险,优化了生产运行模式和人力资源结构。目前,同口作业区减少员工46人。
数字化管理需要高素质的人才,按照“建设运维一体化”的目标,该厂在厂属各作业区成立运维班,全程参与“数字化油田”建设,同时在抢险中心成立专门的运维中队,形成两级运维模式,实现了“管理人员懂‘数字化油田’、技术人员会运维、操作人员能使用”的目标。
目前,该厂随着“数字化油田”示范项目建设的逐步完善,依托生产管理平台,传统管理模式正稳步向数字化管理、数字化决策模式转换,持续提升油田管理水平及效率效益,“智慧油田”正绽放出夺目的“效益花”。
温情油田:同袍亦协作
岂曰无衣,与子同袍。王于兴师,修我戈矛。
如果说油田生产如同一场场战役的话,那么每一个油田工人就是在战场上同袍同泽的战友。在他们之间,有共同奋进的理想与决心,更有互相协作的温情与坦荡。
在华北油田采油一厂,提起黄京生,那可谓是无人不知无人不晓。
“把站当家一样经营,把员工当家人一样关爱,创新性地解决一切生产难题。”这一直是该厂西柳联合站站长黄京生格守的人生信条。
2008年,黄京生被任命为西柳联合站站长,这个站有员工27名,其中24名是女性,负责4个计量站和80口油水井的伴、注、输工作。由于投产时间早,大多数都是老旧设备。
黄京生认为, 若是想让单位这个“大家”的工作干得到位,必须要用经营小家的理念来管理,就像会过日子的“家长”一样,一切都要精打细算!
“小活不出门,大活不出站,废旧设备也要拆开看。”站上的每一个旧阀门、旧管线都是黄京生囊中之宝,舍不得随意扔掉,只要一有时间,他就对废旧设备进行拆解,分类放好,以备应急。在今年采油站注水井流程改造中,他重新修复的高压水表和阀门,每台按6000元计算,4台就能节约2.4万元。
2016底,联合站内换热器运行时间长堵塞后,造成单井回压升高、蹩压、穿孔和刺漏等问题。黄京生利用站内流程简化的时机,增加一套板式换热器反向冲洗流程,实施后单井回压降低0.1-0.2兆帕,同时延长了检修周期。为此,西柳联合站在10年之内不会再产生修理费。
在黄京生的眼里,联合站上的32名员工除了是工作上的同事,更像是一个大家庭里的兄弟姐妹,员工的冷暖他常常挂在心间。
员工谁也不爱听批评,尤其是情绪低落时,作为站长的黄京生当初也很挠头。由此,黄京生摸索出在管理上,怎么能让员工主动发现问题和整改问题的“笑脸”工作法。
每天交接班时,由值班干部对站内设备进行全面巡检,发现问题贴“哭脸”,表示需要整改,贴“笑脸”以示鼓励。当班员工对存在问题整改后,每天下班前,将“哭脸”交给值班干部,对处理不了的问题及时上报,做到衔接有序,既查到了问题,又顾忌了员工面子。
现在,无论大家什么时间来西柳联合站,展现的都是小站最好的一面。
要工作也要生活,黄京生说:“工作和生活是分不开的。工作快乐了,生活才能快乐;周围的人快乐了,自己才能快乐。”
53岁的杨立宁是该厂作业大队的大队长,在作业井场摸爬滚打36年,在员工中有口皆碑。但是他的带队伍方式却很简单,那就是身体力行。
班子成员跟班作业,是作业大队坚持多年的传统和习惯,这样不仅能够与大家情感融入,更能有效解决施工过程中遇到技术和安全难题。
“到今天作业油水井390口,完成全年经营指标的160%。”说到干部跟班作业的好处,杨立宁一脸自豪。
30多年的一线实践,杨立宁将自己锻造成玩转油井作业领域的行家里手。他说自己离不开井场,更放不下拼搏工作的作业工弟兄。
他介绍说,跟着一起干既能提高大家的积极性,又能提升工作效益和质量。
去年夏季,西柳10-102井需要更换浅层套管取换套,之前,像这样技术含量高的施工都是依靠外修。为了给厂里节省成本开销,他召集大队技术员组成攻关小组,在智慧的集结与碰撞中,最终破解了这一技术难题,一口井节支8万元。到目前,已完成同类油井作业10口,为厂里节支800多万元。
今年润6月,夏季时间长,气温高于往年,这样的气候条件下无疑给作业施工带来难度。越是这个时候,干部的率先垂范显得尤为重要。6月底,任454井堵水施工结束,搅拌池内还剩20立方米的灰浆。得知情况后,杨立宁立刻带着几名机关干部赶到现场,一盆一桶地把灰浆装车运到指定存放点。
“心里必须装着员工,要为员工着想。否则,你就不是称职的干部。”杨立宁说。
作业大队干部跟班作业的良好作风,增进的是干部与员工之间的感情,带来的是工作的相互促进与提高。“我们只有一个心愿心声,那就是为多产油、快产油甘苦同乐。”杨立宁最后说。
在该厂,像黄京生和杨立宁这样的员工比比皆是,他们像是悬挂在漆黑夜空里的繁星,虽然发出的是微弱的光,却照亮了人们前进的路。