


















本报讯 今年以来,武石化聚丙烯车间向精细管理要效益,眼睛向内深挖潜力,成效初显。
聚丙烯车间是武石化的创效大户,从年初开始,该车间开展定期排查,班组职工分区域细查丙烯管线和关键阀门,发现并处理漏点10个,有效降低了丙烯泄漏量。同时,车间强化漏料回收,班组人员认真回收破损、未缝好包的漏料,降低包装破损时落地料的比例。通过此举,车间破包落地料每天少于一袋,聚丙烯加工损失降低至0.11%,较去年降低40%,以年产10万吨聚丙烯计,可减少加工损失90吨,增效90余万元。
针对以往催化剂在线混和器易堵塞的弊端,该车间出新招积极应对,规范催化剂配剂温度和配制过程,指定专人配剂,并出台奖励措施,调动了班组精细调控的积极性。新措施实施以来,装置催化剂在线混和器堵塞频次从去年每月10余次降低到今年前两个月仅堵塞一次,节约了催化剂的同时增加了装置运行稳定性。按每次清理堵塞的催化剂在线混和器节约催化剂5千克计算,每年可减少催化剂耗损0.6吨,节支120余万元。 (刘荣艳)